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DP 500/38EM高压清洗机在青海油田的应用及经济效益分析
时间:2014-05-03 来源: bat365中文官方网站
青海油田集输系统结垢问题由来已久,给油田的正常生产带来的影响也日益突出,一般来讲,集输管线结垢可分为三个阶段:垢的析出、垢的长大和垢的沉积。由于管线设备表面是凹凸不平的,是微观的毛糙面,垢离子会吸附在壁面,以其为结晶中心,不断长大,成为坚实致密的垢。在油田水中,水垢的形成过程往往是一个混合结晶的过程,水中的悬浮粒子可以成为晶种,粗糙的表面或其他杂质离子都能强烈地催化结晶过程,使得溶液在较低的饱和度下就会析出结晶。
集输管线结垢使得管道截面积变小,堵塞输油通道,使得管线输油能力下降,油田正常生产运行压力升高,影响原油产量,同时也存在因压力升高而造成管线泄漏的风险,结垢严重时就会造成管线报废。另外,集输管线结垢会造成设备处理能力降低,增加能耗,这些都给青海油田的正常生产带来很大的危害。新管线投用半年后,集输压力开始逐渐升高,管线结垢开始显现,bat365中文官方网站通过对结垢管线进行切割检查发现,直径为159mm管线结垢后的通道直径大约只有6~10mm。严重影响了原油生产,同时存在非常大的隐患。
一、DP 500/38EM高压清洗机在青海油田的应用
针对上述问题,我公司最终推荐采用DP 500/38EM高压清洗机进行集输管线的除垢作业,对于直管线每隔100 m进行切断1~2m的管口,在弯头处切割下弯头,以方便放入喷头进行除垢。在喷头的选择上应兼顾高压泵的排量和结垢管线的内径,对于直径为159mm 的结垢管线来说,采用喷射孔直径O.5mm 、喷射角为60°的后六喷头,对垢层可以达到较好的去除效果。同时在增压泵与喷头之间的连接管路不宜过长,以50~70m 为宜,否则压力损失太大会影响除垢质量。
二、经济效益分析
高压水射流除垢之后,我们在除垢管线的中段现场切割检查,发现除垢后均露出管线内壁,无残留垢物,管线也无因除垢造成损害腐蚀迹象。目前投用了两条除垢管线,经过近一年的使用,各项集输参数处于正常范围,已清洗的管线完全达到生产要求,获得了非常理想的效果。
采用DP 500/38EM高压清洗机除垢以来,共计除垢管线6432 m,管线除垢总费用为476350元;而新建相同管线的费用为2543450元,相比节约2067100元,经济效益非常明显。
DP 500/38EM高压清洗机在青海油田的成功应用,缓解了因集输管线结垢造成堵塞集输通道,增加输送风险和管线报废等影响油田正常生产的因素。由此可见,DP 500/38EM高压清洗机具有较好的经济效益和社会效益,适合在各大油田推广应用。
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